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[梳理] 棉條發毛、成型不良的原因及控制措施

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樓主
發表于 2015-11-1 20:58:54 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.機械方面的原因
: _+ m) j1 E" V, X) p# u(1)喇叭口積聚棉蠟。
. V- W7 ~4 j. T* B, l* E' ]: |$ G(2)喇叭口破損掛花。  n4 J$ k! b% |# J/ t8 P
(3)圈條斜管不光潔、掛花。' n" k. u" Y# |
(4)圈條盤底平面與圈條盤座底平面不平齊,條筒轉動時卡毛條子。
) P8 b' e# @8 l/ h(5)圈條底盤運轉不靈活,有打頓現象。
; T- G! U% L( T# M0 G3 s4 t: W(6)棉條筒不圓整,內壁掛花。; z/ c9 Y( Q1 \5 B) q4 t1 y8 w
(7)圈條底盤不平整, 棉條筒走位。
! V+ b5 _5 q* B) D* Y
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2 #
 樓主| 發表于 2015-11-1 20:59:36 | 只看該作者
# C3 A) l+ U1 _2 ^8 {
2.工藝方面的原因5 V$ ]( E1 E0 Z
(1)喇叭口開口大小不合適。
4 B/ [' _* Y' q/ y! b3 d# q0 C(2)圈條偏心距不合適,棉條筒內棉條距離筒壁間隙過大或過小,造成圈條成型不良。
3 y2 D0 ~& K1 l- K" A(3)圈條比不適宜,棉條有重疊或間隙過大。
( w0 D! U% a# a, ~! t5 Q0 K: K(4)圈條張力過大或過小,破壞了棉條原有結構。
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3 #
 樓主| 發表于 2015-11-1 21:00:48 | 只看該作者

) x4 e; W. m5 j: {. ~5 d3.操作方面的原因
, E' _5 Y; g( w7 {1 G8 ~2 I(1)喇叭口積花、堵塞未及時處理。
+ r( |3 [; {* h( W* E( T(2)棉條筒位置未放正,條子未能圈放好。  F  A5 T$ K- V3 z7 C2 j% P! O
(3)落筒時手碰毛棉條或造成圈條混亂。
1 R3 v) L- r9 V& B(4)落筒不及時,圈條過滿,棉條摩擦發毛。/ q2 i8 n: t6 W5 D/ s
(5)落筒不及時,圈條過多,使筒內棉條高度過高,成型不良。
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4 #
 樓主| 發表于 2015-11-1 22:18:46 | 只看該作者
4.控制措施; @$ C0 Z/ o8 e6 v; ?
(1)保證紗條通道光潔,不掛花。* z* b: w, Z- Q; e) P
(2)及時清潔、維護圈條盤。. Y1 N& c; e/ B. O4 X9 H
(3)使用合格的棉條筒。2 ~9 b* k8 C7 h
(4)保證工藝參數合理,上機準確無誤。4 L: D4 V$ ^. {  j
(5)按規定要求操作,防止人為疵點。
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