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對漿紗機噴漿管、張力裝置、漿槽保溫簾的改造
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漿紗機給紗線上漿,對增強纖維強度、減少毛羽、降低紗線表面摩擦力起到了重要作用。下面介紹三種改造方法。
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加大噴漿管口直徑,減小輸漿壓力 6 P0 C0 v# t7 u
□ 西安工程大學李景輝
5 G$ b# s p* \9 o: lS632型七單元雙漿槽漿紗機在預壓漿輥和上漿輥之間設置噴淋管是其獨特設計,每個漿槽的噴淋管上均勻分布13個噴淋頭,用于噴出漿液形成浸漿區,實現一次浸壓。
6 G1 r7 l9 y* F( A+ E5 P$ s; s通過一個階段的使用、觀察,我們發現由于其設計的噴淋頭內徑僅6.5毫米,S632型漿紗機存在嚴重缺陷。一是噴口小,噴漿量不足,在生產粗號、高密織物時極易形成輕漿起毛現象;二是由于環境和漿液存在溫差,使得噴淋頭上經常產生漿皮吊掛,造成噴淋頭堵塞,甚至噴淋頭上的漿皮掉下,導致漿紗生產中途停止;三是漿液循環管路的壓力大小對漿斑的形成有影響。預熱漿槽的漿液經輸漿泵后,分流成兩路,一路直接到主漿槽,一路通過噴淋管到噴淋浸漿區。生產中為了保證噴淋浸漿區液面高度,常將該路壓力設置較大,但由于噴淋頭噴漿不暢,從而增大了循環漿泵的動力負荷,使得漿泵漏漿。 通過分析我們認為,噴淋頭處形成漿皮與環境溫度較低和噴淋頭距漿液面高度偏遠有關,通過多次試驗,我們選用了不銹鋼管(直徑為42毫米)等距離加工出9個U形長孔(8毫米×14毫米),用于替代原機配置的噴淋管。制作的噴漿管噴口較大,降低了噴淋浸漿區管路的輸漿壓力,完全可以滿足所需漿液量。
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