% k s7 Z1 d: O' a神馬股份簾子布公司QC小組的管理成果:降低簾子布跳線率
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神馬股份簾子布公司是全球最大的尼龍66工業絲、簾子布生產基地?!吧耨R”牌尼龍66浸膠簾子布,是生產轎車輪胎、大型工程胎、飛機輪胎的優質骨架材料,公司產品遠銷歐美、東南亞……2012年9月公司接到BS墨西哥公司投訴:浸膠簾布在壓延時有跳線現象。跳線是指白坯簾子布在浸膠過程中出現單根或多根經線起鼻或抽經S彎的現象。DH444浸膠簾布是BS全球公司向神馬公司采購的尼龍66簾布的主要品種,BS歐洲、亞洲、美洲共有超過13家輪胎廠在使用。由此可見,降低跳線率刻不容緩,神馬公司捻織三廠布機工藝QC小組降低簾子布跳線率為攻關課題。
6 x& E1 N, D& ]2 B: {$ P2 @ ◆設定目標:據統計,2012年3月~2013年2月跳線率月均0.6%。經研究分析,公司將目標設定為簾子布跳線率≤0.2%。 c1 t# X# M9 W L5 @- Q! ], C
◆可行性分析:2012年公司簾子布月均跳線率為0.6%,其中標示線處簾線跳線占77.83%,經過計算,只要解決標示線處簾線跳線的87%,就能將跳線率控制在月均0.19%。 2 e3 c/ t/ I) L+ V- K6 N7 b
◆要因分析:小組針對標示線處經線跳線,運用頭腦風暴法進行了原因分析。分析出末端因素:操作方法不當、上架工未按工藝要求上架、標示線處經線絲道穿錯、織制工藝造成標示線處經線織制張力小、浸膠時布頭布尾處標示線經線抽經、原料物性不達標、溫濕度影響產品的強力和定伸等。 + y4 g6 W* g E# M9 [
根據找到的末端因素,QC小組討論后制定了要因核實計劃表,通過現場檢查、現場跟蹤、取樣檢測、查看記錄等方法對以上末端因素的核實,判定要因為織制工藝造成標示線處經線織制張力小、浸膠時布頭布尾處標示線經線抽經。 6 u. W+ D3 J* I, S+ c( z
◆對策實施: 小組制定了對策評價選擇表。針對經線織制張力小,小組提出穩定標示線處經線的織制張力、改變標示線處的織物組織結構、增大標示線處簾線的織制張力等措施;針對標示線經線抽經,小組對布頭布尾標示線縫合加固、增加機頭布緯密、增加白坯布緯密等措施。通過對各項措施的有效性、可行性、經濟性、可靠性、時間性進行評估,小組最終確定穩定標示線處經線的織制張力、增大標示線處簾線的織制張力、對布頭、布尾標示線縫合加固、增加白坯布緯密等4項實施對策。 $ {0 |7 s$ N) k! z9 F
經反復試驗,小組制定啟用張力均衡羅拉使標示線處張力均勻穩定、在標示線筒子處加裝牛皮墊片、嘗試使用U型張力桿進行加張、對布頭布尾標示線縫合加固等具體實施步驟和措施。實施對策后,BS含標示線品種簾子布跳線率逐月下降,月均跳線率由原來的0.6%降低至0.14%。在活動各環節中,正確執行了已經納入新標準的有效措施,并且效果維持良好。
Q2 ?2 j9 c' H0 ]3 D+ L ◆產生效益: 通過此次活動,有效降低了標示線坯布跳線率,最大限度地滿足了國際高端用戶較高的質量要求,提升了公司產品形象。 小組成員的團隊精神、質量意識、個人能力及QC工具的運用等均得到了很大提高,更為今后繼續開展活動積累了豐富的經驗。' s/ Z0 r! A9 s4 Y; p
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