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非硅艾陀爾素在純棉織物前處理中的應用研究
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作者:
WANGZIYING
時間:
2014-3-31 22:07
標題:
非硅艾陀爾素在純棉織物前處理中的應用研究
非硅艾陀爾素在純棉織物前處理中的應用研究
王月華
薛鵬飛
(南通金仕達超微阻燃材料有限公司)
: u% S( w8 z. ^0 P
摘要:本文著重介紹了非硅艾陀爾素在純棉織物無堿、無硅類物質前處理的應用工藝,并和傳統工藝進行對比,結果表明,非硅艾陀爾素具有性能優越,成本節約,無堿無硅類物質,節能減排,清潔生產的優勢。
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關鍵詞:純棉、前處理、非硅艾陀爾素、無堿無硅類物質、新工藝
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一、前言
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傳統純棉織物前處理工藝需采用堿氧一浴法冷堆、退煮漂水洗復漂工藝,所應用的前處理助劑中含有大量的硅類物質,處理的半制品手感偏硬,生產機臺易產生硅垢,不僅增加了清潔難度,而且由于硅垢的產生,生產的產品易出現擦傷等問題。另外傳統工藝采用高濃度堿、雙氧水處理的織物強力損傷大,而且易產生過氧破洞,污水的
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含量也偏高。目前我們公司采用了山東煙臺
源明化工
有限公司生產的非硅艾陀爾素前處理助劑,對純棉織物進行前處理獲得了成功,并已正常批量生產,處理的半制品不但達到染色指標要求,而且實現了節能降耗,減本增效,清潔生產。
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非硅艾陀爾素主要成分是由“非硅”原料斯林素和進口界面活性劑等組成,不含任何硅類物質,在前處理設備上不會產生硅垢,減少了清潔硅垢對設備的損傷,延長了設備的使用壽命,降低了工人的勞動強度,同時處理的織物由于沒有硅殘留在布面上,織物的手感得到改善,減少了后整理柔軟劑的用量。此產品具有極高螯合金屬離子的能力,故可以避免前處理過氧破洞的產生,并且對雙氧水的穩定性也達到了含硅產品的效果。
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二、原傳統工藝:采用高濃度堿雙氧水冷堆、退煮漂水洗復漂工藝,具體工藝如下:
% E, F" ^2 D- l; {3 R ~
燒毛→堿氧一浴法冷堆(
NaOH50-55g/l
,分散螯合劑
4g/l
,水玻璃
6 g/l
,精煉劑
8g/l
,氧漂穩定劑
5g/l
,
H
2
O224g/l
)→常溫堆置24小時→退煮漂第一格、第二格、第三格85-90℃熱水洗→第四格冷流水→高給液軋料(煮煉酶10g/l,分散螯合劑2g/l,水玻璃6g/l,精煉劑4g/l,氧漂穩定劑4g/l,H2O25-6g/l)→網帶汽蒸(溫度:98~99℃,時間:50分鐘)→3格80-90℃熱水洗→冷流水→烘干→落布
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三、非硅艾陀爾素工藝:采用低溫退漿酶冷堆,退煮漂水洗非硅艾陀爾素一浴法工藝,具體工藝如下:
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燒毛→軋酶冷堆(低溫退漿酶3g/l,滲透劑2g/l)→常溫堆置2小時→退煮漂第一格、第二格、第三格50~960℃熱水洗→第四格冷流水→高給液軋料(非硅艾陀爾素30g/l,精煉劑4g/l,氧漂穩定劑2g/l,H2O28-10g/l)→網帶汽蒸(溫度:98~99℃,時間:50分鐘)→3格80-90℃熱水洗→冷流水→烘干→落布
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四、原傳統工藝與非硅艾陀爾素工藝效果對比:
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1.
面料品種:40×40/133×72斜紋(105”)
; B; B- \2 d' O8 X0 h" v- f
2.
兩種工藝前處理助劑耗用指標對比:
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表1 前處理耗用指標對比
* t# h7 K S0 Q& P; E
項目
前處理助劑耗用
(元
/100m
)
產品質量
傳統工藝
18
不穩定
非硅艾陀爾素工藝
9.5
穩定
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從表
1
可以看出,新工藝產品質量有明顯提高,綜合前處理助劑成本明顯下降。
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3.
兩種工藝技術指標對比:
, m' ?& N0 A3 C+ n- p4 {; I/ ]; X) T$ M
表
2
工藝技術指標對比
3 B( K0 O8 _5 y9 w, ~. Q
項目
白度
毛效
(
cm/30min
)
退漿效果
織物強力損傷(
%
)
布面棉籽殼等雜物
染色透芯率(切片)
傳統工藝
78.2
9.5
好
11.8
少許殘留
存在環染現象
非硅艾陀爾素工藝
84.5
13.8
好
8.5
基本去凈
較好
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從表
2
可以看出,新工藝處理的產品強力損傷、毛效、白度,布面棉籽殼等雜物去除、染色透芯率優于老工藝。
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4.
兩種工藝半制品一致性對比:
6 D/ ?5 y/ l7 c8 l% d. R% S
傳統工藝采用高濃度堿雙氧水冷堆,退煮漂水洗復漂工藝,決定半制品質量好壞主要靠冷堆工藝完成,而冷堆工藝是常溫堆置工藝,受季節性溫差變化和盤頭內外層溫濕度變化影響,導致半制品處理不完全一致,對后道染色易出現色光不一致現象。
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新工藝采用低溫退漿酶冷堆,退煮漂水洗非硅艾陀爾素一浴法工藝,決定半制品質量好壞主要靠退煮漂工藝完成,而退煮漂工藝是連續性生產,這樣就避免了半制品處理不一致問題,減少了染色色光前后不一致現象。
6 K$ m( c! I2 Z% W" x3 N
五、結論
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1.
在冷堆、退煮漂工藝中不使用燒堿,這樣對污水處理的壓力大大減輕,由于不使用燒堿,對纖維的溶脹減少,加工時減少了織物不規則收縮傾向,很好地防止縐條的產生,手感也大為改善。
6 V( k6 t) W, w
2.
在工藝中避免使用硅類物質,不但防止前處理設備上產生硅垢現象,而且處理的半制品手感也獲得了提高。
7 P+ I' S2 q2 `7 [* q+ P; @
3.
對純棉織物中的棉籽殼、蠟質、果膠等具有較好的去除效果。
8 l+ C/ n$ _% u/ W: t! e4 U
4.
此工藝處理的半制品強力損傷低、白度、毛效得到提升,半制品一致性和染色的透芯率得到改善,同時工藝條件穩定,減少了過氧破洞等疵布的產生。
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5.
前處理綜合助劑成本大幅度下降。
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6.
冷堆堆置時間由
24
小時變為
2
小時,提高了生產效率,縮短了生產周期,提高了產品質量。
2 d- H; `* n8 ]9 t. m5 g. X, D
參考文獻:
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艾陀爾素
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“源明杯”第九屆全國染整前處理學術研討會論文
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棉織物無燒堿前處理工藝——實現高效節能環保的有效途徑。紡織導報
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對近年來我國染整前處理工藝技術進展的回顧和看法
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“康地恩”杯第八屆全國染整前處理學術研討會論文集
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